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动平衡仪的故障判断依据
对于汽轮机组而言,无论其平衡状况有多么的好,动平衡仪总是或多或少的存在质量不平衡。所以,其振动频谱中始终有一倍频分量,这种情况是允许的。这里有必要引入一个判断转子不平衡故障的标准。当转子出现不平衡故障时,转子的整体振动水平肯定会超标。在转子振动水平超标的情况下,利用如下方法来判断转子是否出现了不平衡故障:设诊断开始时与转速同步的振动矢量为Xn,通频矢量为Xm,动平衡仪当满足Xn>a或Xn=a,振幅和相位不随时间发生变化的,机组存在转子质量不平衡故障。从频谱分析可知,5、6#瓦的振动主要为工频分量,动平衡仪其他成分相对较少。它属于强迫振动范畴,在排除了机组中心不正,转子热不平衡、初始弯曲,不平衡电磁吸引力等因素之后,可以判断转子上存在一定的质量不平衡。动平衡仪机组在3000r/min稳定期间,5#、6#垂直振动和5#轴向振动时大时小,存在周期性的变化。**冲转至3000r/min时,6#瓦垂直振动为81um,振动偏大,振动在40~110um之间变化,增加5#轴承座与基础连接螺栓紧力后曾降至60um,做电气试验期间*大达110um。在发电机**次加重后机组3000r/min稳定期间6#瓦振动变化趋势图。动平衡仪5月19日1:40机组负荷25MW,6#瓦振动又升至105um,不得不停机处理。6#瓦振动变化趋势图表面,在3000r/min稳定期间,6#瓦垂直振动开始逐渐变小,然后逐渐变大,呈现周期性变化趋势。动平衡仪一个周期大约为60min。从测得的振动数据分析,5#瓦垂直和轴向振动也具有与6#瓦振动相同的变化趋势。为了分析5#、6#瓦振动异常变化的原因,做了碳刷试验。在发电机**次加重后冲转时去掉励磁碳刷。机组转速至3000r/min稳定一段时间后在装上励磁碳刷。
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